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數控機床加工常見的故障及解決方案

文章出處:行業動(dòng)態 責任編輯:東莞市沃(wò)爾鑫五金機械有限公司 發表時間:2023-01-11
  

 

金屬切削刀具通過數控機床切除工件上多餘(yú)的金(jīn)屬,從而使工件成型。數控機床、工具係統和刀具管理是發揮數(shù)控機床加工效率、保證加工質量的基礎。所以(yǐ)數控機床在加工(gōng)中(zhōng)的常見(jiàn)故障(zhàng)和解決方法與刀具有著直接的關係。以下是(shì)數控加工過程中經常遇到的一些故障,解(jiě)決的方法也有很(hěn)多種,所以如果沒有足夠的經驗直接找到問題切入點,也(yě)可(kě)以使用“排除法”進行比較。這些故障和檢測方法是經過加工測試,為大家在工(gōng)作時(shí)遇到問題作為參考依據。                            

 

 

 

 

 

1、工件尺寸準確,表麵光潔度(dù)差(chà)

 

 

 

故障原因

 

 

 

刀具刀尖受損,不鋒利;

 

 

 

機床產生共振,放置不平穩;

 

 

 

機床有爬行現象;

 

 

 

加工工藝不好。

 

 

 

解決方(fāng)案:

 

 

 

刀具磨損或受損後不鋒利,則重新磨刀或選擇更好的刀具重新對刀;機床產生共振或放置(zhì)不平穩,調整水平,打下(xià)基礎,固定(dìng)平穩;機械產生爬行的原因(yīn)為拖板導軌磨損厲害,絲杠滾珠磨損或鬆動,機床應注意保養,上下班之後應清掃鐵絲,並及時加潤滑油,以減少摩擦;選擇適合工件加工(gōng)的冷卻液,在能達(dá)到其他工序加工要(yào)求的情況(kuàng)下,盡量選用較(jiào)高的主軸轉速。

 

 

 

2、工件產生錐度大小頭現象

 

 

 

故障原因

 

 

 

機床放置的水平沒調整好(hǎo),一高(gāo)一低,產生放置不平穩;

 

 

 

車削長軸時,貢獻材料比較硬,刀具吃刀(dāo)比較深,造成讓刀現(xiàn)象;

 

 

 

尾座頂(dǐng)針與主軸(zhóu)不同(tóng)心。

 

 

 

解決(jué)方案:

 

 

 

使用(yòng)水平(píng)儀調(diào)整機床的水平度,打下紮實的地基,把機(jī)床固定好提(tí)高其(qí)韌性;選擇合理(lǐ)的工藝和適當的切削進給(gěi)量(liàng)避免刀具受(shòu)力讓(ràng)刀;調整尾座。

 

 

 

3、驅動器相位(wèi)燈正常,而(ér)加工出來的工件(jiàn)尺寸時大時小(xiǎo)

 

 

 

故(gù)障原(yuán)因(yīn)

 

 

 

機床拖板長期高速(sù)運(yùn)行,導致絲杆和(hé)軸承磨損;

 

 

 

刀架(jià)的重複定位精度在(zài)長(zhǎng)期使用(yòng)中產生偏差;

 

 

 

拖板每次都能準確回到加工起點,但加工工件尺寸仍然變(biàn)化,此種現象一般由(yóu)主軸引起,主軸的高(gāo)速轉動使軸承磨損嚴重,導致加工尺寸(cùn)變化。

 

 

 

解決方(fāng)案:

 

 

 

用百分表靠在刀架底(dǐ)部,同(tóng)時(shí)通過係(xì)統(tǒng)編輯一個(gè)固定循環(huán)程序,檢查拖板的重複定(dìng)位精度,調整絲杆間隙,更換軸承;用百分表檢查刀(dāo)架的重複定位精度,調整機械或更換刀架;用百分表檢測(cè)加工工件後是否準(zhǔn)確回(huí)到(dào)程序(xù)起點,若可以,則檢修(xiū)主軸,更換軸承。

 

 

 

4、工件尺寸與實際尺寸相差幾(jǐ)毫米,或(huò)某一(yī)軸向有很大變化

 

 

 

故障原(yuán)因

 

 

 

快速定位的速度太快,驅動和電機反應不過來;

 

 

 

在長期摩擦(cā)損耗(hào)後機械的拖板絲杆和軸承過緊卡死;

 

 

 

刀架換刀後太鬆,鎖不緊;

 

 

 

編輯的程序(xù)錯誤,頭、尾沒有(yǒu)呼應或沒取消刀補(bǔ)就(jiù)結(jié)束了;

 

 

 

係統的電子齒輪比或步距角設置錯誤。

 

 

 

解決(jué)方(fāng)案:

 

 

 

快速定位速度太快,則(zé)適當調整GO的速度,切削加減速度(dù)和時間使(shǐ)驅動器和電機在額定的運(yùn)行頻率下正(zhèng)常(cháng)工作;在出現機床磨損(sǔn)後產生拖板、絲杆鶴軸承過緊卡死,則必(bì)須重新調整修複;刀(dāo)架換刀(dāo)後太鬆則檢查刀(dāo)架反轉時間是否滿足,檢查刀架(jià)內部的渦輪蝸杆是否磨(mó)損,間隙是否太大(dà),安裝是否過鬆等;如(rú)果是程序原因造成的,則必須修改程序,按照工件圖紙要求改進,選擇合理的加工工藝,按照說明書的指令要求編寫正確的程序;若發現尺寸偏差(chà)太大則檢查(chá)係統參數是否設置合理(lǐ),特別是電子齒輪和步距角等參數是(shì)否被破壞,出現此現象可通過打百分表來測量。

 

 

 

5、加(jiā)工圓弧效果不(bú)理想,尺寸不到位

 

 

 

故障原因

 

 

 

振動頻(pín)率的重疊(dié)導(dǎo)致共振;

 

 

 

參數設置不合理,進給速度過(guò)大(dà),使圓弧加工失步;

 

 

 

絲杆間隙大引起的鬆(sōng)動或絲杆過緊(jǐn)引起的失步(bù),同步帶磨損。

 

 

 

解決方案:

 

 

 

找(zhǎo)出產生共振的部件,改變其頻率,避免共振;考慮工件材料的加工工藝,合理編製程序;對於步進電機,加工速率F不可設置過大;機床(chuáng)是否安裝牢固,放置平穩,拖板是否磨損後過緊,間隙增大或刀架鬆動等;更換同步帶。

 

 

 

6、批量生(shēng)產中,偶爾出現工件超差

 

 

 

故障原因

 

 

 

必須認(rèn)真檢查工裝(zhuāng)夾具,且考慮(lǜ)到操作(zuò)者的操作方法,及裝夾的(de)可靠性,由於裝夾引起的(de)尺寸變化,必(bì)須改善工裝使工人(rén)盡量避免人為疏忽作出誤判現象;

 

 

 

數控係統(tǒng)可能受到外界電源的波(bō)動或受到(dào)幹(gàn)擾(rǎo)後自(zì)動產生幹擾脈衝,傳給驅動致使驅動(dòng)接受多餘的脈衝驅動電機奪走或少走現象。

 

 

 

解決方案:

 

 

 

了解掌握其規律,盡量采用一些抗幹擾的措施(shī),如:強電場幹擾(rǎo)的強電(diàn)電纜(lǎn)與弱電(diàn)信號(hào)的信號線隔離,加入抗幹擾的吸收電容和采用屏蔽線隔(gé)離,另外,檢查地線是否連接牢固,接(jiē)地(dì)觸(chù)點最近,采取一切抗(kàng)幹(gàn)擾措施(shī)避(bì)免係統受幹擾。

 

 

 

7、工件某一道工序加工(gōng)有變化,其它各道工序(xù)尺(chǐ)寸準確

 

 

 

故障原因

 

 

 

該程序(xù)段程(chéng)序的參數(shù)是否合理,是否在預定的軌跡內,編程格式(shì)是否符合說明書(shū)要求。

 

 

 

解(jiě)決方案:

 

 

 

螺紋程序段時出(chū)現亂牙(yá),螺距不對,則馬上聯想到加工螺(luó)紋的外圍配置(編(biān)碼器)和該功能的客觀因素。

 

 

 

8、工件的每(měi)道工序都有遞增(zēng)或遞(dì)減的現象(xiàng)

 

 

 

故障原因

 

 

 

程序編寫錯誤;

 

 

 

係(xì)統參數設置不合理;

 

 

 

配置設置不當;

 

 

 

機械傳動部件有規律周期性(xìng)的變化(huà)故(gù)障。

 

 

 

解決方案:

 

 

 

檢查程序使用的(de)指令是否按說明書(shū)規(guī)定的要求(qiú)軌(guǐ)跡執行,可以通過打(dǎ)百分(fèn)表來判斷,把百分表(biǎo)定(dìng)位在程序的(de)起點讓程序結束(shù)後拖板是否回到起點位置,再重(chóng)複執行即便觀察其(qí)結果,掌握其規律;檢查係統參數是否設置合(hé)理或被認為改動;有關的機床配(pèi)置在連接計算耦合參數上單計算是否符合要求,脈衝當量是否準確;檢查機床(chuáng)傳動部分(fèn)有沒有損壞,齒輪耦合是否均勻,檢查是(shì)否存在周期性,規律性故障現象,若有則檢查其關鍵部分並給予(yǔ)排除。

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